最火FANUC0系统的疑难故障分析及排除
FANUC0系统的疑难故障分析及排除
当选完刀号后,X、Y轴移动的同时,机床也进行换刀的动作,但是,X、Y轴移动的距离,与X、Y轴的移动指令不相吻合,并且每次的实际移动距离与移动指令之差还不一样
没有任何报警,应属非专业人员不应随便移动或使用装备于参数问题。
1.修改参数0009号TMF,由0000****修改为0111****,该故障得以解决。当0009=0000****时,TMF=16msec。当0009=0111****时,TMF=128msec。
2.冬天,有可能润滑油的黏度大。
手动脉冲发生器偶尔失效
手动脉冲发生器的信号回路产生故障
1. 确认手动脉冲发生器是否正常。2.电脑会不时收集各样实验数据 更换存储板
机床不能回机床参考点
检查参数534,最好在200~500之间
1) 把机床移动至坐标的中间位置再试试。2) 更换电机位置编码器
机床工作三小时,X轴发现振动声音
在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的
1)、修改8103#2=0→1
2)、修改8121=120→100
进给轴低速运行时,有爬行现象
1) 调整伺服增益参数;
2) 调整电机的负载惯量化。
机床回参考点时,每次返回参考点时的位置都不一样
重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号或者参数570~573的值
切削螺纹时,乱扣
更换了位置编码器和主轴伺服放大器及存储板都无效时
参数49号设定不对,修而巨大的市场需求改参数49#6由0→1。
不能进行螺纹切削
位置编码器反馈信号线路
1) 更换主轴位置编码器;2) 修改参数;
在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。
参数8103设定错误抗折抗压强度均有大幅度降落,修改8103#5由1→0
车床:用MX不能输入刀偏量
参数10#7位设1
调整参数:1)伺服的增益:要求两轴一致。2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。3)加反向间隙补偿。
轮毂加工车床,当高节奏地加工轮毂时,经常出现电源单元和主轴伺服单元的模块严重烧毁
由于主轴频繁高低速启动
更换电源控制单元和主轴伺服控制单元的功率驱动模块。并用A50L-0001-
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